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精细控制,降本增效
时间:2022-07-02   

中国工业网讯 面对稳产增产降本双重压力,华北油田采油五厂通过深入成本管理,落实全员、全过程、全要素降本增效降本增效,开“大药” 降本增效,开“良方”增效益,努力实现质量效益双提升。

加强电源管理,降低功耗,挖掘潜在的节电空间,实现电源管理从“大锅饭”到“小餐桌”的转变。上半年全厂用电量较2019年同期下降10%。采油系统进行参数调整、平衡调整等井次79次,提高了执行效率井系统0.2个百分点;注水系统,依托在线分析软件,实时采集、分析、计算系统效率和单耗,确定潜在范围;对不同地区的注水泵进行检修,确保注水泵效率不低于80%,清洗注水管路,调整注水半径,提高注水系统效率0.44个百分点;对集输系统中高耗能设备进行精细化管理,根据季节和油井含水量变化动态调整电加热器和储罐电加热作业,实施间歇加热系统,有效降低用电消耗。 2020年上半年全厂用电量较2019年同期减少300.20,000度电,节省电费约210万元。

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高效的作业安排,优质的作业质量,棒管利用率高,作业成本低。按照“先易后难、就近安排、优先生产、绩效考核”的原则,以月度措施计划为主线,穿插检修作业,力争措施增产与老井同步作业生产稳定;严格执行月度绩效考核制度,调动团队积极性,加强衔接,减少无效等停工,在确保安全和质量的前提下提高运行速度和完成质量;精细化运营管理,降低维护成本,根据不同的施工目的和井况优化工艺 9口井,开井8口,下油管1条,节约运营成本19.4万元,工期缩短9天;加强修复杆管使用,67口油井进行修复抽油建筑能耗精细化管理,修复27口油井2242根油管6728根杆。同时,将回收的油管用于注灰、补孔、冲砂、打井等工序后,分别放置和重复使用,提高油管的使用效率;针对井注污水量大、注水油管腐蚀结垢严重、检查周期短等问题,金85、泽70-2全井采用玻璃钢油管,有效防止注入水腐蚀对油管,延长检查周期。

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加强伴生气收集,精准调整生产运行参数控制,实现外购LNG同比下降10.6%,节约43.77万元在购气成本上,利用天然气自行发电53.98万度,创造效益37.79万元。加强集输系统密闭率,在采油井推广应用防冻堵和恒压收气阀,同时保证恒压放气阀的完整率,并增加伴生气的回收率;对产气井,根据间歇生产的特点,探索制定合理的产气井。开井期间,在保证生产经营的合理压力下,最大程度地保证自用气量;加强站内循环水温度动态调节,根据站内不同机组的不同温度要求,控制示踪水循环量,降低站内热耗。加载;随着温度的升高,提前对混水参数进行优化,根据含水量的变化关闭19口混水井;昭义站天然气发电站为节约用电,今年通过精细化管理,采用新技术,加装回收装置,增加了电站供气量,4-2月发电提前,比去年多发电 53.980,000 kWh。 (赵灵芝、刘成伟、卢耀军、孙玉敏)

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